对上海江中公司原料磨提升机的改造
上海江中公司1号生产线是1992年从从德国引进的干法预分解生产线,原料磨提升机由德国公司提供,提升高度43.2m,提升能力550m3 /h , 提升链条为环链结构,设计使用寿命为1.5年,实际使用约2年。由于环链从国外进口,价格高,订货周期较长,我们曾经对环链进行过国产化改造,但实际寿命只有10个月, 在使用过程中因两侧链条同时出现链条裂断和链斗一起跨塌事件。为了解决上述的设备问题,江中公司于2008年10月邀请我们( 泰兴市东南输送机械厂) 一起对该提升机进行改造。
1 方案选择
1.1 设计要求
提升链条由环链改为板链,板链寿命5年以上,输送能力保持不变,尽量利用原提升机的部件。
1.2 改造方案
方案1:更换原提升机头、尾部总成,驱动装置总成,仅保留原提升机中间机壳;
方案2:更换原提升机头、尾部总成,驱动部分中的传动大、小链轮,传动链条等;仅保留提升机中间机壳、驱动部分中的电机、减速机、耦合器、辅助传动;
方案3:更换原提升机头、尾部输送链轮,输送链条、料斗,驱动部分中的传动大、小链轮,传动链条等;保留原提升机头、尾部总成,中间机壳、驱动部分中的电机、减速机、耦合器、辅传。
1.3 方案比较及确定
方案1除了中间壳体外,其它全部更换,投资高;方案3更换头、尾部输送链轮,输送链条、料斗,驱动部分中的传动大、小链轮,传动链条,更换的部件比较少,投资比较低, 但由于原提升机的壳体为双壳体, 双壳体的间距大,头、尾部输送链轮要做得很大,链条和斗子之间的联接方式为背联式, 板链提升机的链条和斗子之间的联接方式一般为侧联式, 从受力分析看背联式的联接方式对料斗和链条是不利的,这种结构是制造厂的非标结构,很
少采用。方案 2 的改动部分介于方案 1 和方案 3 之间,保留原传动装置,采用的输送链条和江中公司新建的 5000t/d 生产线的链条一致,生产维护的备件可以统一考虑。
经多次研究,在尽量利用原提升机的可用部件,实现结构的通用性和可靠性, 且节约投资等综合考虑的原则下,决定采用方案 2 进行改造。
2 提升机改造内容
(1) 出料口的位置由原来和入料口同侧改到另一侧 , 喂料方式由原来的底部刮料改为流入式喂料 , 可以提高输送效率 。 同样输送能力下提升机所需的轴功率由原来的 143kW 降到 90kW 。
(2) 重新设计和制造头部和尾部装置,包括头部壳体、头部链轮、链轮轴、尾部壳体、尾部链轮、链轮轴 。
(3) 中间双壳体结构的壳体往中间收拢到紧靠着的位置 。 板链提升机的结构一般为单壳体结构,为了利用原来壳体,采取双壳体靠拢的方式 。
(4) 传动装置利用原来的电机、减速机,重新设计和制造传动链轮,重新选型传动链 。
(5) 输送链条由原来环链改为板链结构 。
(6) 更换新型的料斗 。
3 提升机改造效果
(1) 2009 年1月6日完成改造并投入运行,从方案实施到投入使用仅3个月,试机一次成功 。 总共改造投资69万元 。 到目前为止,运行正常 , 改造效果非常明显 。
(2) 改造费用低 。 原设备大修一次的费用大概为130万左右(含配件费),由于方案选择进行反复优化,利用原设备可以利用的部分,大大节约了改造的成本 。
(3) 节约维修成本,提高设备运转率。进口环链使用寿命一般为2年时间,板链设计保证寿命为5年时间,根据现在的使用情况,估计板链的实际使用时间可以达到 6 年以上 ,按此测算维修费每年可节约52万元,减少设备检修时间,提高设备的运转率 。
(4) 运行更加平稳,节能效果明显。改造前驱动轴上的需用功率为143kW,改造后驱动轴上的需用功率为90kW,实际节能15%左右 。
来源:泰兴市东南输送机械厂
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